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循環(huán)泵故障解決案例

日期:2021/6/28 10:12:48

案例I:循環(huán)泵汽蝕破壞

某電廠3#機組(25MW)配用二臺雙吸中開泵作循環(huán)冷卻泵,泵的銘牌參數(shù)為:

Q=3240m3/h,H=32m,n=960r/m,Pa=317.5kW,Hs=2.9m(即NPSHr=7.4m)泵裝置為一次循環(huán)供水,取水口和排出口均在同一水面上。

開車運行不到兩個月,泵葉輪被汽蝕破壞穿孔。

處理過程:

首先作現(xiàn)場調查,發(fā)現(xiàn)泵的出口壓力僅0.1MPa,而且指針劇烈擺動,并伴有爆破汽蝕響聲。作為水泵專業(yè)人員,第一印象就知道這是由于偏工況運行而造成汽蝕發(fā)生。因為泵的設計揚程為32m,反映在吐出壓力表上,讀數(shù)應字0.3MPa左右。而現(xiàn)場壓力表讀數(shù)只有0.1MPa,顯然泵的運行揚程只有10m左右,即泵的運行工況遠離Q=3240m3/h,H=32m的規(guī)定工況點,此點的泵必需汽蝕余量已無法預料的增大。必然發(fā)生汽蝕。

其次作現(xiàn)場調試,讓用戶直覺認知是泵選型揚程過失,為了使泵消除汽蝕,必須使泵的運行工況回到Q=3240m3/h,H=32m的規(guī)定工況附近。方法就是關校出口閥門。用戶對關小閥門非常擔心,他們認為現(xiàn)在全開閥門運行,流量尚不充分,致使冷凝器進出溫差達33℃(若流量充足,正常進出溫差應在11℃以下),若再關小出口閥,泵的流量豈不更小。為了使電廠操作人員放心,要他們布置有關人員分頭觀察冷凝器的真空度、發(fā)電出力數(shù)、凝器出水溫度等對流量變化反映敏感的數(shù)據(jù),泵廠人員則在泵房逐步關小泵出口閥。出口壓力隨著閥門開度的減小而逐步上升,當上升至0.28MPa時,泵的汽蝕響聲完全消除,凝器真空度也從650汞柱上升到700汞柱,凝器的進出溫差下降到11℃以下。這些都說明,運行工況回到規(guī)定點之后,泵汽蝕現(xiàn)象即可消除,泵的流量恢復正常(泵偏工況發(fā)生汽蝕后,流量、揚程都要下降)。但此時閥門開度只有10%左右,若長此運行,閥門也容易損壞,同時耗能不經(jīng)濟。

解決辦法:

由于原泵揚程有32m,而新需揚程僅12m,因為揚程相差太遠,切割葉輪降低揚程的簡單辦法已不可行。于是提出電機降速(960r/m降至740r/m)改造,泵葉輪重新設計的方案。此方案后來實踐表明,徹底解決了問題,不僅解決了汽蝕問題,還大大地降低了能耗。

本案問題的關鍵是泵選型揚程過高造成的。

一、案例Ⅱ:循環(huán)水泵位移和斷軸事故分析

該工程共有6臺24寸型循環(huán)水泵,露天安裝,泵的銘牌參數(shù)為:

Q=3000m3/h,H=70m, N=960r/m(實際轉速達990r/m)配套電機功率800kW

泵軸承為SKF球軸承。脂潤滑。從動端軸承向固定,承受殘余軸向推力;主動端軸承外圈軸向留有游動間隙。

泵裝置如下圖所示:

橡膠伸縮節(jié)兩端法蘭分別與管道連接,兩端法蘭本身未用長螺栓剛性連接。

泵安裝好之后,開始逐臺調試,調試中出現(xiàn)下列情況:

1)泵座和吐出管道水泥固定支墩均發(fā)生位移,位移方向如裝置示意圖所示:泵向右移,固定支墩向左移,有幾臺泵支墩水泥座因位移出現(xiàn)崩裂

2)壓力表讀數(shù)在開閥之前達0.8MPa,部分開閥之后為0.65MPa左右,電動蝶閥開度約15%。軸承部位溫升、振動幅度都正常 。

3)停泵之后檢查聯(lián)軸器的對中情況,發(fā)現(xiàn)機泵兩聯(lián)軸器左右錯位較大,據(jù)安裝人員檢查,錯位最嚴重的為1#泵(錯位1.6mm),5#泵(錯開3mm)、6#泵(錯開2mm),其他泵也有數(shù)十絲的錯位。

4)調整對中后,重新開車時,用戶和安裝公司用百分表測量泵腳的位移量,最大的達0.37mm,停泵后有回彈,但泵腳部位不能復原斷軸事故發(fā)生在5#泵上。5#泵斷軸之前,斷續(xù)運行3-4次,累計運行約60小時左右。最后一次開車后,運行至次日晚上發(fā)生斷軸。斷軸部位在主動端軸承定位軸肩退刀槽處,斷面與軸中心略為傾斜 。

對事故原因的分析意見:斷軸事故發(fā)生在5#泵上,可能有軸本身質量問題,也有外部因素的問題。

1)5#泵發(fā)生斷軸,不排除5#泵軸存在質量問題,這些問題可能軸料本身有缺陷,也可能與5#泵軸退刀槽加工圓弧不規(guī)范導致應力集中,這是斷軸原因的個性問題。

2)5#泵斷軸與外力作用使泵產生位移有關。在外力作用下 5#泵聯(lián)軸器左右錯位最大。這個外力的產生是由于吐出管上的水壓力作用下產生的張力(這個張力F當P2=0.7MPa時:

F=0.7×10.2×(πd2)÷4=0.7×10.2×(π×802)÷4=35.9T,當閉閥運行時,P2=0.8MPa,此時F=0.8×10.2×(π×802)÷4=41T),這么大的拉力靠橡膠管壁剛度根本承受不住,必然向左右延伸,這樣力向右傳遞到泵上,使其產生位移,向左傳遞到水泥支墩,使其推裂,如果支墩較堅固、不垮,則泵向右的位移就更大。事實表明,5#泵的水泥支墩未推裂,則5#泵的位移就更大,所以停后,5#泵的聯(lián)軸器左右錯位就最大。

3)因橡膠管壁的剛度不能承受巨大水推力而軸向拉長,使泵吐出口承受巨大外推力(泵的進出法蘭不能承受管道外力作用),致使泵體位移,導致聯(lián)軸器錯位、機泵兩軸不同心運行,這是導致5#泵斷軸的外部因素。

解決方法:將輪胎節(jié)用長螺桿剛性聯(lián)接,并讓吐出管路能自由伸展,位移和斷軸問題而不再發(fā)生。

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